隨著超低排放政策實施以來,很多工礦企業想做超低排放改造或者一直在努力做,卻又苦于經驗,欠缺,不知從何做起,如何才能讓效果最大化,為此,九九云環境打造了【掛網案例分析】欄目。旨在通過對行業內已經在中鋼協等平臺掛網的超低排放改造成功案例進行分析,與大家一起分享和學習他們在項目中取得的成功經驗,
如何開展超低排放改造工作,解決改造過程的難題,甚至是技術上的創新,幫助大家從中獲取經驗,用以實現同樣的成功。我們只做單純的行業經驗分享,不涉及任何供應商的推薦。
項目概況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司(以下簡稱“包鋼股份”)的前身一包鋼(集團)公司成立于1954年,是新中國在少數民族地區建設的第一個大型鋼鐵企業,也是周恩來總理唯一為其投產剪彩的鋼鐵企業。包鋼總體工藝裝備水平達到國內先進水平,已形成“板、管、軌、線(棒)”四條精品線生產格局,具有年產1540萬噸鐵和1750萬噸鋼的綜合生產能力,目前已成為世界最大的稀土工業基地和我國重要的鋼鐵工業基地。
2020年8月,包鋼股份采用現場調研的工作方式對物料存儲、物料輸送、生產工藝過程方面進行全面梳理,建立了無組織排放源清單及控制措施基本情況表:其中封閉料場16個,筒倉114個,物料輸送202個點位、生產工藝915個點位。
為掌握全廠廢氣污染物治理設施的運行效果及廠區內不同生產單元的環境控制質量情況,包鋼股份在全廠共安裝有108套空氣質量監測微站及14套TVOCs,站點,648套TSP監測設施,74臺高清攝像頭,實時監測廠區的無組織排放情況,以便及時治理。
5、建立分布式控制系統(DCS)
包鋼股份超低排放改造完成后,污染物排放大幅降低,企業的環境面貌得到了脫胎換骨式的改善。與實施超低排放改造前的2018年相比,顆粒物噸鋼排放量由0.61kg/t下降到0.49kg/t,下降比例19.67%;二氧化硫噸鋼排放量由0.66kg/t下降到0.4/t,下降比例為39.39%;氮氧化物噸鋼排放量由1.39kg/t下降到0.82kg/t,下降比例為41.01%。
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